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1 離心機的發展(zhǎn)和用途
離心機是利用離心機轉子(zǐ)高(gāo)速旋轉(zhuǎn)產生的強大的離心力,分離液體與固體(tǐ)顆粒或液體與液體的混合(hé)物中各組分的機械。工業(yè)離心機(jī)誕生於歐洲,在19世紀中葉,先後出現了紡織品脫水用的三足式離心(xīn)機和製糖廠分離結晶砂糖用的上懸式(shì)離心(xīn)機,這些最早的離心(xīn)機都是間歇操作和人工排渣的。隨著卸渣機(jī)構的改進,20世紀30年代出現了連續(xù)操作的離心機,間歇操作離心機也因實現(xiàn)了自動控製而得到(dào)發展。平板離心機
目(mù)前,離心機已大量應用於冶金、化工、石油、食品、製藥、選(xuǎn)礦、煤炭、水處(chù)理和船舶等部門。

2 離(lí)心(xīn)機工作原理
工業用離心機按結(jié)構和分離要求,可分為過(guò)濾離(lí)心機、沉降離心機和分離機3類。離心(xīn)機有一個繞(rào)本身軸線高速旋(xuán)轉的(de)圓(yuán)筒,稱為轉鼓,通常由電動機驅動。懸浮液(或乳濁液)加入轉鼓後,被迅速帶(dài)動與轉鼓同速旋轉,在離心力作用下各組分分離,並分(fèn)別排出。通常,轉(zhuǎn)鼓轉速越高,分離的效果也越好。
離心分離機的(de)作用原理有離心過濾和離心沉降兩種。離心過濾是使懸浮液在離心力場下產生的離心壓力,作用在過濾介質上,使液體通過過濾(lǜ)介質成為(wéi)濾液,而固體(tǐ)顆粒(lì)被截留在(zài)過濾介質表麵,從而實現液-固(gù)分離。目前,我廠磨浸車間所選用的SGZ1000-N三足下部卸料自動離心機就屬於離心過濾機。
當控製係統打開進料閥後(hòu),被處理的懸浮液從進料管到達全速運轉的布(bù)料盤,並在(zài)離心力的作用(yòng)下均勻的甩(shuǎi)到轉鼓內(nèi)壁的過濾介質上,此時的懸(xuán)浮液處於過濾分離狀態液(yè)相,在離心力的(de)作用下經過濾介質(zhì)穿過轉鼓上(shàng)的小孔甩出,由機殼內壁和底盤收集從排液管排出。固(gù)相(xiàng)粒子留在過濾介質上,經過洗(xǐ)滌、脫水後,達到分離要求(qiú)時,啟動卸料機構從機體底(dǐ)部的出料口排出。
3 現狀調查
阜康冶煉廠機電車間承擔著全廠銅、鎳兩大生產係統所有設備的檢修工作。
鎳(niè)係統浸出離心(xīn)機主要承擔濃密機濾液的液固分離工作,其濾(lǜ)液(yè)返回鎳係統回(huí)收鎳金屬,濾渣作為(wéi)銅係統原料進入下(xià)道工序(xù)利用。
衡量離心機工作狀態的指標是主要是銅渣水(shuǐ)分及渣含鎳,分別是11%.3.9%
自離心機投入運行以來,一(yī)直存在(zài)震(zhèn)動嚴重和脫水不完全的問題,致使兩項重要指標長期超(chāo)標,直接影響鎳金屬的回收量(liàng)和銅係統的工藝運行,並導致備品備件(jiàn)消耗嚴重(chóng)。根據我廠鎳係統1999年5~7月的生產情況,對比銅渣含鎳、銅渣水分(fèn)、材料消耗的調查見表(biǎo)1。
4 故(gù)障分析及解決
4.1 原理分析SGZ1000-N三足下部卸料自動離心機整機主體主要由卸料機構、回轉體、機架、製動裝置、傳動裝置構成。其中,可能增(zēng)加機體振動(dòng)幅度的因素有:⑴機(jī)架牢固度;⑵各部位裝配精度;⑶機構(gòu)的適應程度。
4.2 故障診斷
機架(jià)牢固度可根據現場實際狀況進行及時的加固處理,而各部位的裝配精度則完全(quán)取決於職工的技術素質,屬於可控因素,那麽導致機體震動大和脫水不完全的因素就(jiù)隻有(yǒu)機構的適用性了。通過對懸浮液(yè)粒度、濃度(dù)的分析,並結合現場檢(jiǎn)測及力學原理,我們(men)認為,造成離心機(jī)脫水(shuǐ)效(xiào)能不佳(jiā)和劇烈振動的原因(yīn)主要有:
⑴我廠選用的SGZ1000-N三足下部卸料(liào)自動離(lí)心機適用於懸浮(fú)液比重較輕的液固(gù)分離工作(zuò),如製糖及製藥行業等;而目前根據我(wǒ)廠的生產工藝,濃密機(jī)底流液粒度僅有325目,濃度卻高達40%~50%。在固液分離過程中,堵塞過濾介質,致使脫(tuō)水不完全。
⑵原機的布料機(jī)構受底流液特性(xìng)製(zhì)約,在機體運行過程中,沒有按(àn)照設計預想“在轉鼓內壁形成(chéng)均勻(yún)的料層”,而是形成了偏向(xiàng)中(zhōng)部的料層堆(duī)積現象,
4.3 製定對策
針對上述原因(yīn),結合底流液特性、過濾介質性能及力學原理,我們(men)采取了相應對策:
改變機體運行過程中固相粒子在轉鼓上的分布(bù)模式:將離心機轉欄(lán)上沿切除60犿犿,減少一個運行周期內轉鼓內(nèi)部存礦量(liàng)總量;同時,對盤式布料機構進行(háng)改進:去除原有的(de)布料盤,代之以扁嘴(zuǐ)式布料器,並加長(zhǎng)了進料管。改造後(hòu)的機構(gòu)更適用於(yú)生產工藝需求,在離心力的作(zuò)用下,轉鼓內(nèi)壁物料分布將呈坡勢向上,未能脫離的溶液向上爬升,並自上部排出。
5 效 果
5.1 效(xiào)果對比
此次改造自1999年5月開始,到(dào)2000年初基本完成,投入運行後,取得了(le)顯著的效果。兩年同期指標對(duì)比(bǐ)數據如表2、表3。
5.2 經濟效益
⑴布料(liào)裝置和轉鼓的改造不僅解決了機體運行過程中的振動問題,也解決了料液脫水不完全的難題,離心機兩項控製指標均達到了工藝要求。
⑵改造後,機體振(zhèn)動減輕(qīng),很大(dà)程度上延長了(le)備品備件的使用壽命,降低了維修成本。⑶提高了原料中(zhōng)金屬的回收率,增加了產品產量和生產(chǎn)總值。
6 結束語
對SGZ1000-N三足下部卸料自動離心機(jī)的轉鼓、布料機構的改進(jìn)工作於2000年初既全麵完成。7年來,我廠規模不斷擴展,對(duì)工藝要求日趨嚴格,離心(xīn)機各(gè)項指標始終能夠很好(hǎo)的滿(mǎn)足工藝要求。實踐證明(míng),我們的改進方案是非常成功的。
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